10-35kV中性點不直接接地系統(tǒng)中,電壓互感器通常接在變電所或發(fā)電機的母線上,其一次側(cè)繞組接成 Y 形,中性點直接接地,因此各相對地勵磁電感與導(dǎo)線對地電容之間各自組成獨立的振蕩回路,并可看成是對地的三相負荷。在正常運行條件下,三相對地負荷是平衡的,電網(wǎng)的中性點處在零電位,當(dāng)電網(wǎng)發(fā)生沖擊擾動時,可能使一相或兩相的對地電壓瞬間提高,使得電壓互感器的勵磁電流突然增大而發(fā)生飽和,其等值勵磁電感相應(yīng)減小,這樣,三相對地負荷變成不平衡了,中性點就發(fā)生位移電壓,結(jié)果可能使一相對地電壓升高,另外兩相則降低;鐵磁諧振過電壓的幅值一般不超過 1.5-2.5 倍的系統(tǒng)最高運行相電壓(個別可達到 3.5 倍《SDJ-79 電力設(shè)備過電壓保護設(shè)計技術(shù)規(guī)程》),而且持續(xù)時間很長, 無法利用避雷器來限制。
鐵磁諧振過電壓基本上可分為 3 種類型;基波諧振(50Hz)、高次波諧振(3 次波、5 次波、7 次波等)、分頻諧振(2 分頻、3 分頻)。
分頻諧振一般電壓不高,電流較大,鐵心易飽和發(fā)熱,造成絕緣擊穿破壞。
基波和高次頻諧振時,一般電流不大,電壓很高,造成的后果是產(chǎn)品表面閃絡(luò),層間絕緣擊穿,直接發(fā)生弧光接地。
根據(jù)有關(guān)資料的運行經(jīng)驗也證明以上的論述,發(fā)生分頻諧振時,三相對地電壓都升高,且過電壓較低,容易燒毀 PT 保護熔絲;發(fā)生基頻諧振時,一相對地電壓降低,兩相對地電壓升高,且超過線電壓;高頻諧振時,三相對地電壓都升高,過電壓較大。
而解決諧振的方法只有幾種:一、改變線路的參數(shù),使諧振達不到激發(fā)的程度;二、通過阻尼抑制來消耗諧振的能量;三、負荷側(cè)優(yōu)先選用“V-V”接線方案,電源側(cè)選用“Y”型接法;四、選用電容式電壓互感器,但電容式電壓互感器成本高,精度低,過電壓后電容量降低,自諧振等不利因素。因此第二種和第三種則是比較合理的辦法;
目前為了解決 PT 燒毀事故發(fā)生,行業(yè)內(nèi)普遍采用的防諧振措施:加 裝一次消諧器,二次消諧器或消諧 PT 這三種方法。
一次消諧器的核心是串接高容量非線性壓敏電阻,根據(jù)中性點的電壓變化而改變阻值,從而達到消除諧振的目的。該類消諧的方法最大的缺點就是系統(tǒng)運行的不確定性等因素,造成中性點一直有電壓,一次消諧器長期處于工作狀態(tài)而發(fā)熱失效。
微機消諧的核心就是在電壓互感器二次開口三角繞組處并聯(lián)可變阻尼,通過二次繞組的阻尼抑制(通過開口三角電壓產(chǎn)生的電流來抑制抵消一次繞組的磁通)來消除諧振。然而在開口三角處接入可變阻尼的方法常常會因阻尼阻值不當(dāng)引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險,同時微機也存在信號干擾,故障辨識困難的缺點。微機消諧的另外一個缺點對長時間諧振問題無法解決,如果有長時間諧振,則剩余繞組長期處于短路狀態(tài),則會造成互感器鐵心發(fā)熱而失效。
系統(tǒng)的運行方式是實時變化的,即使在選擇設(shè)備時盡量避免電廠電容參數(shù) 耦合,仍無法完全避免諧振產(chǎn)生,降低 PT 的磁密將是解決問題的關(guān)鍵所在,因此 4PT 方案就凸顯出其優(yōu)點了。而 4PT 方案則是經(jīng)過了多年的運行和改進,已經(jīng)趨于成熟和完善。
下面就簡要說明一下 4PT 對 3 種諧振的關(guān)系。
1. 基頻和高頻諧振:諧振電壓與諧振頻率的關(guān)系
以上是彼德遜曲線做的模擬曲線,左邊是2 種樣品的伏安特性曲線,右邊是諧振區(qū)域的曲線,其中U 為試驗電壓的相電壓,√3Uph 為鐵芯電感的額定線電壓,并取U=√3Uph 時的勵磁電流作為基準(zhǔn)值。當(dāng)Xc0=1/ωC0 在一定區(qū)域內(nèi)則發(fā)生諧振。而這兩種諧振的最明顯特征則是過電壓,所以當(dāng)發(fā)生諧振時,該互感器為全絕緣結(jié)構(gòu),可以承受住過電壓,消諧PT 一次的高阻又起到了消除諧振的目的。二次繞組的串接,還可以抵消勵磁電流。
2. 分頻諧振:鐵芯磁密與頻率的關(guān)系
其中 e 為匝間電壓,f 為頻率,S 為鐵芯截面積;e,S 為定制,PT 制作之后就無法改變,當(dāng)存在 1/3 分頻,1/2 分頻或者是 2/3 分頻,改變的頻率,那么鐵芯磁密就會有明顯的變化,按最嚴(yán)重的 1/3 分頻其瞬間磁密將達到 2.4T 左右,鐵芯嚴(yán)重飽和;這種互感器設(shè)計的時候一般磁密為 0.8T,已經(jīng)考慮到單相接地 1.9Upr時 8h 運行,不過此時的磁密僅僅為 1.5T 左右,遠小于 2.4T,采用消諧 PT 后,發(fā)生故障時電壓會通過中性點將一部分電壓施加到消諧繞組上,此時對于 PT 的磁密就遠遠小于其保護磁密了。
4PT 方案最后的辦法是通過壓差式結(jié)構(gòu)設(shè)計,改變系統(tǒng)的運行方式。
方案一
方案二
方案三
方案一存在的問題就是剩余繞組長期處于短路狀態(tài),容易造成產(chǎn)品發(fā)熱失 效。
方案二存在的問題是 1a、1b、1c 經(jīng)過消諧 PT 繞組后,容量下降很大,約為30%左右,如果是做為計量使用,當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)諧波時,對計量干擾很大,基本不能有效的進行電量的測量。
方案三主 PT 測量繞組與消諧 PT 繞組分開,當(dāng)系統(tǒng)故障時,不會影響主 PT 的測量和計量;而消諧 PT 的測量繞組 o、n 通過表計監(jiān)控,可以對如微機后臺進行記錄。消諧 PT 采用壓差式設(shè)計,即一次繞組電阻加大,二次繞組電阻減小的原則設(shè)計,從而降低一次繞組分次波震蕩的暫態(tài)過程,二次繞組導(dǎo)線加粗,提高了二次繞組的過載能力。
但在實際應(yīng)用過程中,還會因諧波問題造成的二次不平衡問題,這情況一般是 3 次諧波造成,穩(wěn)妥的辦法是用頻率表測量一下開口三角處的頻率,如果確實是 3 次諧波的問題,那需要用有源濾波來處理了。
以上是個人經(jīng)驗所談,如有不適之處,望各位朋友指正。